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请教个热处理(渗氮)的问题

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该用户从未签到

发表于 6-8-2008 20:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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前不久接了些活,我主要搞机加工,委托单位叫我外协调质和渗氮,情况如下:
1,委托单位提供的材料为:30CrMnSiA,毛坯直径50mm,长40mm,做非标齿轮,一共3个台阶
2,我先粗加工,直径方向留3mm,长度方向留2mm
3,拿去调质HB255(说明了材料为30CrMnSiA)
4,委托单位拿去磨外径和内孔
5,我拿去慢走丝切齿形
6,拿去另外一个热处理的地方(西安福莱特热处理中心)去渗氮,我说明材料后,他们说可以干,用离子氮处理

7,拿到委托单位检验,表面渗氮硬度HRC52-59,不稳定,但是基体组织的硬度仅HB170左右,表面
有一层薄薄的灰色的灰,由于基体组织的硬度太低,根本用不成,打了报废,损失不小(仅慢走丝就600元之多)
请教这是哪个环节出了问题?
我请教了有些热处理的朋友,福莱特把我的小零件和煤矿机械厂的直径400mm多,厚度100mm多,材料为40CrNiMoA的齿轮一起处理有关,福莱特没有自动温度记录,靠的是手动记录,这很有可能把我的齿轮退火了。我不怎么懂热处理,只好到这来学习请教来了。


该用户从未签到

发表于 6-8-2008 20:08:24 | 显示全部楼层
一开始都没发现基体组织软的问题,氮化后表面有一层薄薄的粉层,用煤油、汽油清洗后,效果均不理想,在清洗的过程中一不小心掉地上了,拣起来就傻眼了,于地面接触的地方居然变形了,就是有磕碰的很明显的痕迹,这样的话就只好测硬度了,一开始用的检测方法不对,整个硬度仅170左右,测了几个点都是那样,拿到热处理中心,说我们测的方法不对,把氮化层打穿了,按维氏测法,表面层用10Kg的力,表面层的硬度达到了,我们当然还怀疑基体组织软,就拿了2件做试样,把表面去掉1mm,反复测了几次都只有170左右。
  去热处理之前,把调质硬度,材料,氮化深度0.2-0.3都告诉的清清楚楚,而且合同上也写的很清楚。业务上的人说氮化层可以达到0.4,结果出现问题,说最多是0.3,这就搞不清到底是哪个环节出问题?


该用户从未签到

发表于 6-8-2008 20:08:26 | 显示全部楼层
我也遇到了一些问题请高手给解决下:辉光离子氮化后零件极脆,轻轻一摔就断了,是怎么回事?


该用户从未签到

发表于 7-7-2011 13:07:22 | 显示全部楼层
恩,求解,我们单位也经常遇到,进货检表面硬度没问题,但容易断
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